水輪發(fā)電機組組合式減壓閥維護 組合式減壓閥維護 水輪發(fā)電機組減壓閥維護 電站減壓閥 之前介紹組合式減壓閥在國華惠州熱電應(yīng)用,現(xiàn)在介紹水輪發(fā)電機組組合式減壓閥維護針對某公司1號水輪發(fā)電機組某次事故停機,分析了事故經(jīng)過、發(fā)生的原因及暴露的問題,并提出防范類似事故發(fā)生的對策措施,對同類型機組具有一定的借鑒作用。 關(guān)鍵詞:安全管理;事故停機;主軸密封 1水輪發(fā)電機組組合式減壓閥維護概述 為了保證水輪機導(dǎo)軸承的正常工作,必須在導(dǎo)軸承下面裝設(shè)工作密封和檢修密封,以防止壓力水從主軸和頂蓋之間上溢,防止水輪機導(dǎo)軸承及頂蓋被淹,影響水輪機的正常工作。檢修密封位于工作密封下部,由低壓氣系統(tǒng)供給0.7MPa的壓縮空氣,在機組停機或檢修時投入,充氣時使其內(nèi)環(huán)面與大軸壓緊,起封水作用,減少漏水量。 1.組合式減壓閥出口壓力鎖定工作原理: 組合式減壓閥是專為復(fù)雜工況下運行的供水系統(tǒng)量身設(shè)計的減壓設(shè)備,由出口壓力鎖定系統(tǒng),反饋統(tǒng),和主閥閥體組成。 每一臺合格的減壓閥閥體均經(jīng)受了超過60分鐘的1.5倍強壓實驗,*杜絕閥體缺陷,即使歷經(jīng)連續(xù)運行也不會出現(xiàn)破裂漏水等故障。 出口壓力內(nèi)鎖定裝置是為防止反饋系統(tǒng)遭受意外損壞后,在主活塞下方失壓時,保持出口壓力P2值安全的剛性保護裝置。 2、組合式減壓閥自動調(diào)節(jié)原理: 組合式減壓閥是一種在復(fù)雜多變的工況下亦可利用水壓進行自我調(diào)節(jié)的減壓閥穩(wěn)壓閥,在進口壓力和流量產(chǎn)生變化的時候保持出口的壓力和流量穩(wěn)定。其*實現(xiàn)自力控制,調(diào)試簡單,運行可靠。 3、組合式減壓閥的雙反饋切換原理: 組合式減壓閥的反饋系統(tǒng)是根據(jù)減壓閥出口壓力的變化信號來控制過流面積(節(jié)流錐開度)的獨立系統(tǒng)。減壓閥裝備有互為備用的雙反饋系統(tǒng),啟用A系統(tǒng)即停用B系統(tǒng)的運行模式可以達到減壓閥不停機檢修的目的。 4、 組合式減壓閥反沖排污工作原理: 水電站的運行工況比較復(fù)雜,尤其水質(zhì)的好壞直接關(guān)系到設(shè)備的安全運行。針對泥沙含量較大的水電站,除了在減壓閥的過流位置采用不銹鋼材質(zhì)并堆焊鎳基合金防磨蝕外,減壓閥的反沖排污裝置亦能有效地防止反饋控制系統(tǒng)的堵塞,使減壓閥在多泥沙雜物的水質(zhì)中保持良好的工況。(反沖排污系統(tǒng)標配為手動控制,根據(jù)水質(zhì)實際情況把握反沖排污頻率,或直接采用PLC自動反沖排污裝置。) 2事故經(jīng)過 上海申弘閥門有限公司主營閥門有:減壓閥(組合式減壓閥,可調(diào)式減壓閥,自力式減壓閥JB/T2203-1999《減壓閥結(jié)構(gòu)長度》為主的通用類。目前國內(nèi)大多數(shù)減壓閥生產(chǎn)廠家均按本標準設(shè)計生產(chǎn),但本標準也不盡,規(guī)格不全。氣體減壓閥大公稱通徑為DN500,水用減壓閥大公稱通徑DN1000。根據(jù)廠家所生產(chǎn)的減壓閥規(guī)格及掌握的資料來看,各廠家連接尺寸也不盡統(tǒng)一,建議通用機械研究所對JB/T2203-1999《減壓閥結(jié)構(gòu)長度》進行修訂。建議設(shè)計院及用戶按標準選用,減壓閥生產(chǎn)廠家按標準設(shè)計制造。
調(diào)壓步驟 1、關(guān)閉減壓閥前的閘閥,開啟減壓閥后的閘閥,制造下游低壓環(huán)境; 2、將調(diào)節(jié)螺釘 減壓閥 按逆時針旋轉(zhuǎn)至上位置(相對低出口壓力),然后關(guān)閉減壓閥后閘閥; 3、慢慢開啟減壓閥前的閘閥至全開; 4、順時針慢慢旋轉(zhuǎn)調(diào)節(jié)螺釘,將出口壓力調(diào)至所需要的壓力(以閥后表壓為準);調(diào)整好后,將鎖緊 螺母鎖緊,打開減壓閥后閘閥; 5、如在調(diào)整時出口壓力高于設(shè)定壓力,須從*步開始重新調(diào)整,即只能從低壓向高壓調(diào)。 主要作用 減壓閥的作用原理是靠閥內(nèi)流道對水流的局部阻力降低水壓,水壓降的范圍由連接閥瓣的薄膜或活塞兩側(cè)的進出口水壓差自動調(diào)節(jié)。 定比減壓原理是利用閥體中浮動活塞的水壓比控制,進出口端減壓比與進出口側(cè)活塞面積比成反比。這種減壓閥工作平穩(wěn)無振動;閥體內(nèi)無彈簧,故無彈簧銹蝕、金屬疲勞失效之慮;密封性能良好不滲漏,因而既減動壓(水流動時)又減靜壓(流量為0時);特別是在減壓的同時不影響水流量。 水流通過減壓閥雖有很大的水頭損失,但由于減少了水的浪費并使系統(tǒng)流量分布合理、改善了系統(tǒng)布局與工況,因此總體上講仍是節(jié)能的。介質(zhì)為蒸汽的場合,宜選用先導(dǎo)活塞式減壓閥或先導(dǎo)波紋管式減壓閥。為了操作、調(diào)整和維修的方便,減壓閥一般應(yīng)安裝在水平管道上。某電廠總裝機容量為2160MW,單機容量為360MW,機組形式為混流式水輪發(fā)電機組。 事故發(fā)生前,1號機帶滿負荷正常運行。10時12分,上位機報1號機啟動事故停機流程。10時23分,上位機報文顯示1號機事故停機正常。下面是事故發(fā)生時上位機的報警信息。 10:11:57,1號機組主軸密封水有流復(fù)歸。 10:11:57,1號機組主軸密封水流量低事故停機待啟動動作。 10:12:07,1號機組無事故復(fù)歸。 10:12:09,1號機組機械事故停機,主軸密封水流量低啟動【流程自動】。(備注:啟動事故停機流程。) 10:12:09,1號機組調(diào)速器緊急停機動作。 10:12:09,1號機組發(fā)電機保護Ⅰ跳閘信號動作。 10:12:09,1號機組發(fā)電機保護Ⅱ跳閘信號動作。 10:12:09,1號機組出口斷路器011分位動作。(備注:1號機事故跳閘,與系統(tǒng)解列。) 10:12:18,1號機組空載態(tài)動作。 10:12:20,1號機組逆變滅磁【動作】。 10:12:23,1號機組空轉(zhuǎn)態(tài)動作。 10:12:23,1號機組導(dǎo)葉全關(guān)位置動作。 10:23:36,1號機組機械事故停機【流程執(zhí)行成功】【流程自動】。(備注:1號機停機正常。) 事故發(fā)生后,當班值長立即指揮現(xiàn)場運行、維護人員進行檢查、處理。運行人員檢查1號機相關(guān)設(shè)備無工作開展,技術(shù)供水區(qū)域運行無異常,無人員誤動主軸密封技術(shù)供水閥門。維護人員檢查發(fā)現(xiàn)廠房交直流電源系統(tǒng)控制室內(nèi)直流系統(tǒng)廠家和機電安裝單位人員擅自切除1號交流控制電源系統(tǒng)交流電源輸入開關(guān),導(dǎo)致1號機組主軸密封水示流計的常閉接點失電后斷開,1號機組啟動事故停機流程。當班值長及時將該情況向云南中調(diào)和公司領(lǐng)導(dǎo)進行匯報。15時12分,根據(jù)公司要求,退出1號機“主軸密封水中斷,延時10S”事故停機軟壓板,全面檢查機組具備開機并網(wǎng)條件,向云南中調(diào)匯報跳閘原因已查明并處理,申請機組并網(wǎng)。21時42分,1號機重新開機并網(wǎng)發(fā)電。 3事故原因 事故發(fā)生時,直流系統(tǒng)廠家人員和機電安裝單位試驗班人員要求處理“2號交直流蓄電池組報警故障”缺陷,在找到機電安裝單位試驗班負責人并得到其確認后,在未辦理任何工作許可手續(xù)的情況下,擅自進入設(shè)備運行區(qū)域進行消缺。 兩人消除直流蓄電池故障報警缺陷后準備離開工作現(xiàn)場,試驗班負責人也到了工作現(xiàn)場,提出1號交流控制電源裝置不具備逆變功能,而廠家人員認為逆變功能已在前期的調(diào)試中完成,為驗證設(shè)備功能,廠家人員只查看了1號交流控制電源系統(tǒng)直流輸入電源QF2開關(guān)在合閘位置,而不清楚上一級220V直流輸入電源QF1開關(guān)因接地故障未消除早已在斷開位置的情況,直接斷開1號交流控制電源系統(tǒng)380V交流輸入電源QF3開關(guān),導(dǎo)致1號機組交流配電柜失電(通過直流輸出電源開關(guān)QF11),如圖1所示。 圖1 1號交流控制電源系統(tǒng)示意圖 1號機組交流控制電源配電柜失電從而導(dǎo)致主軸密封控制箱失電。按照設(shè)計,1號機組交流控制電源配電柜應(yīng)有兩路交流輸入電源,第1路電源(QS21 1路交流進線開關(guān))取自1號交流控制電源系統(tǒng),第2路電源(QS22 2路交流進線開關(guān))取自1號機組400V自用電系統(tǒng),但事故發(fā)生時第2路電源并未接入,如圖2所示。 圖2 1號機組交流控制電源配電柜系統(tǒng)示意圖 主軸密封水流量低啟動事故停機流程需同時滿足3個條件:主軸密封水無流,機組不在停機態(tài)(空轉(zhuǎn)態(tài)、空載態(tài)、發(fā)電態(tài)或調(diào)相態(tài)中的任何一個),主軸密封水中斷啟動事故停機壓板在投入狀態(tài)。此次事故發(fā)生時,機組在發(fā)電態(tài),且主軸密封水中斷啟動事故停機壓板在投入狀態(tài)。當1號機組主軸密封控制箱失電后,主軸密封水總管流量計電源消失,導(dǎo)致主軸密封水總管流量計常閉接點斷開,從而滿足主軸密封水中斷啟動事故停機流程條件,延時10s后啟動機組事故停機流程。下面的代碼是主軸密封水中斷啟動事故停機流程的判據(jù)。模擬量DI[277]表示主軸密封水有流,當主軸密封控制箱正常帶電且主軸密封水正常供水的情況下,該模擬量為常閉接點,當控制箱失電時該常閉接點斷開。JZ.STATE>1表示機組不在停機態(tài)。DUMMY.DI[58]表示主軸密封水中斷啟動事故停機壓板在投入狀態(tài)。 組合式減壓閥是指由主閥和附屬反饋系統(tǒng)(包括控制閥、射流泵、球閥等)組成的、擁有水力PID控制機制的、綜合性能*的減壓穩(wěn)壓閥,其主要應(yīng)用在水電站技術(shù)供水系統(tǒng),井下供水系統(tǒng)等工況復(fù)雜,的工況條件下。 目前國內(nèi)大部分水電站(三峽水電站,向家壩水電站,構(gòu)皮灘水電站,天生橋水電站,寶珠寺水電站,紫坪鋪水電站,緊水灘水電站,烏溪江水電站等)選用的是組合式減壓閥。 所采用的減壓閥公稱通徑的選取應(yīng)在保證出口整定壓力條件下而能滿足技術(shù)供水大流量,并裝備有可供不停機檢修的雙反饋系統(tǒng),保證減壓閥損壞時破壞性高壓不進入機組的出口壓力鎖定系統(tǒng),與防止過流介質(zhì)中的雜質(zhì)堵塞閥門的反沖排污系統(tǒng)。 組合式減壓閥因為應(yīng)用條件復(fù)雜,,通常有DN50 ~ DN1200多種規(guī)格,閥前工作壓力<6.4MPa,閥后整定壓力區(qū)間在0.2MPa ~ 0.8MPa
4暴露問題 a.直流系統(tǒng)廠家人員無票作業(yè),在不清楚設(shè)備實際運行情況的前提下,未經(jīng)現(xiàn)場運行人員許可,擅自操作運行設(shè)備,是導(dǎo)致本次事故的直接原因。 b.1號機組交流控制電源柜按照設(shè)計應(yīng)該是兩路交流電源互為備用,但此次事故中,第2路交流進線電源并未接線,未起到備用作用。 c.主軸密封水中斷啟動事故停機流程,是導(dǎo)致本次事故發(fā)生的根本原因,結(jié)合已投運電廠的實際運行情況,主軸密封水中斷提供報警信號即可,不用啟動事故停機流程。 d.運行值班人員和設(shè)備維護部人員對現(xiàn)場未移交但與運行設(shè)備有關(guān)聯(lián)的設(shè)備認識不足,現(xiàn)場把關(guān)不嚴,任由其他人員進入運行區(qū)域內(nèi)進行工作,負本次事件管理責任。 5經(jīng)驗教訓(xùn) a.將機組“主軸密封水中斷,延時10S”事故停機水機保護退出,當主軸密封水中斷時,僅發(fā)出報警信號即可。 b.完善1號機組交流控制電源配電柜另一路電源的接線工作,保證兩路電源互為備用。 c.完善1號交流控制電源系統(tǒng),保證交流電源、直流電源均正常帶電互為備用。 d.嚴格執(zhí)行《電力安全工作規(guī)程》,規(guī)范和完善工作許可、監(jiān)護制度,杜絕出現(xiàn)管理漏洞。 e.公司不斷完善外來人員登記表格的內(nèi)容,進一步做好現(xiàn)場設(shè)備管理工作。與本產(chǎn)品相關(guān)論文:200X先導(dǎo)隔膜式水用減壓閥安裝要求
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