汽輪機(jī)旁路系統(tǒng)減壓閥頻繁泄露 汽輪機(jī)旁路系統(tǒng)減壓閥 盤路減壓閥 汽輪機(jī)減壓閥 減壓閥 之前介紹黃銅帶表消聲減壓閥使用注意事項(xiàng),現(xiàn)在介紹汽輪機(jī)旁路系統(tǒng)減壓閥頻繁泄露介紹國華準(zhǔn)電低壓旁路系統(tǒng)減壓閥頻繁泄露的原因,通過對閥芯與閥座密封材質(zhì)的分析、安裝工藝改進(jìn)、運(yùn)行方式調(diào)整及密封結(jié)構(gòu)形式的改變,成功解決了低旁閥后溫度高的問題,降低了機(jī)組的熱量損失,取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益。由于高低壓旁路減溫減壓閥的特殊作用,決定了它的結(jié)構(gòu)形式。該型閥門大多為籠罩式結(jié)構(gòu),此結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)是只要不能通過閥芯減壓孔的雜物必將滯留在閥座的密封面處。其后果是使上下密封面將受到嚴(yán)重的損傷而使閥門泄漏。 【關(guān)鍵詞】:減壓閥泄露,密封材質(zhì),密封面結(jié)構(gòu),運(yùn)行方式,熱損失汽輪機(jī)旁路系統(tǒng)減壓閥頻繁泄露 1 前言 國華準(zhǔn)格爾發(fā)電有限責(zé)任公司二、三期工程4×330 MW機(jī)組的低壓旁路系統(tǒng)分別采用美國蘇爾壽公司生產(chǎn)的型號為NB55-500、NB60-500的減壓閥,低壓旁路系統(tǒng)用來調(diào)整進(jìn)入中、低壓缸的再熱蒸汽,以實(shí)現(xiàn)機(jī)組正常啟停、機(jī)組跳閘及甩負(fù)荷帶廠用電運(yùn)行等特殊運(yùn)行工況下蒸汽的熱力平衡。蘇爾壽低壓旁路系統(tǒng)采用雙路并列運(yùn)行,在1.5MPa的再熱蒸汽壓力下容量為2×222.5t/h,約為汽機(jī)MCR蒸汽流量的50%,它具有快速定位和定位精度高。對采用中壓缸啟動方式的阿爾斯通330MW汽輪機(jī)組,低壓旁路的安全性就顯得尤為重要。 蘇爾壽NB55-500低壓旁路系統(tǒng)由控制油站、兩套并列減壓閥及其控制回路、兩套減溫水調(diào)節(jié)閥及其控制回路組成。低壓旁路的壓力控制有自動或半自動控制、手動控制和安全快關(guān)三種控制方式。無論是自動、半自動控制還是手動控制,安全快關(guān)指令均對它有效??刂葡到y(tǒng)圖1所示: 圖一:低旁油站控制系統(tǒng)圖 ① 鍋爐啟動期間,低旁減壓閥(PCV101—PCV201)的開度由手動控制。將再熱蒸汽回收并暖管,手動控制其開度逐漸將再熱蒸汽壓力調(diào)節(jié)到1.5MPa,在汽機(jī)保安系統(tǒng)復(fù)位前將低旁減壓閥調(diào)節(jié)投入自動,以滿足汽機(jī)沖車、并網(wǎng)、接帶初始負(fù)荷的需要,此時低旁處于“壓力控制”階段。當(dāng)機(jī)組負(fù)荷基準(zhǔn)值達(dá)13%左右時,高壓缸切換投入運(yùn)行,隨著機(jī)組負(fù)荷的增加,低旁壓力定值由1.5MPa自動轉(zhuǎn)換為高壓缸*級后壓力P1的函數(shù)值f(x),f(x)=KP1+a,此時低旁壓力定值f(x)跟蹤負(fù)荷,常數(shù)a為0.3MPa,它可以確保在機(jī)組正常運(yùn)行時低旁減壓閥的關(guān)閉,此時低旁處于“滑壓控制”過程。在機(jī)組跳閘、甩負(fù)荷等異常工況下,低旁減壓閥的壓力定值自動由f(x)轉(zhuǎn)換為1.5MPa,以確保低旁減壓閥的快速開啟,防止鍋爐再熱器超壓。 ② 低旁減壓閥的快關(guān)和開度限制功能 為了防止凝汽器超溫變形損壞,低旁減壓閥后的減溫器上布置有兩級減溫水,減溫水閥的開關(guān)直接感受減壓閥的開度和減壓閥后汽壓信號。*級噴水閥與減壓閥同步打開,第二級減溫水閥在減壓閥后壓力大于0.4MPa時打開,小于0.37MPa時關(guān)閉。減溫水壓力低、減溫器溫度高都將引起低旁減壓閥快關(guān)。 上海申弘閥門有限公司主營閥門有:減壓閥(氣體減壓閥,可調(diào)式減壓閥,水減壓閥為防止凝汽器超壓影響機(jī)組的安全運(yùn)行,在凝汽器壓力高、減壓閥后壓力高、減溫水閥未打開的情況下都將引起低旁減壓閥快關(guān)。其控制原理如圖2。當(dāng)減壓閥后的壓力大于0.45MPa時,經(jīng)PI調(diào)節(jié)器關(guān)小減壓閥開度,以降低減壓閥后壓力,保護(hù)凝汽器的安全運(yùn)行。
圖2 低旁減壓閥的開度限制功能 火力發(fā)電廠的旁路系統(tǒng)作用有兩方面,其一,保護(hù)作用,當(dāng)機(jī)組跳閘自動主汽門突然關(guān)閉時,鍋爐產(chǎn)生的大量蒸汽無處排放以及高壓缸無排汽則會導(dǎo)致鍋爐的再熱器干燒。為保證再熱器的不干燒,當(dāng)自動主汽門關(guān)閉時,高壓旁路蒸汽減壓閥快速的開啟,高溫高壓的蒸汽(30%)經(jīng)由該閥從高壓缸排汽管道流入再熱器,由再熱器加熱后的蒸汽,經(jīng)過已開啟的低壓旁路的蒸汽減壓閥減溫減壓后排到凝結(jié)器凝結(jié)。使停機(jī)不停爐得以實(shí)現(xiàn),為機(jī)組的迅速恢復(fù)提供了可能。另外,在機(jī)組滑參數(shù)啟停時,利用旁路系統(tǒng)進(jìn)行機(jī)組蒸汽參數(shù)的調(diào)整,而且目前來說此作用是常用的。 2 改進(jìn)前期可行性分析 通常情況下低旁減壓閥后的溫度在50℃左右,通過調(diào)取歷史曲線可以看出(圖3所示), 經(jīng)過檢修后的低旁閥后溫度都有所減低,并能保持一段時間,長歷史記錄為2010年,時長為7個月。但持續(xù)性不好,在一個檢修周期內(nèi),閥后溫度能達(dá)到100℃以上,現(xiàn)從運(yùn)行、檢修維護(hù)及安裝等方面進(jìn)行原因分析: 2.1 運(yùn)行方面的原因: ① 運(yùn)行啟停方面的操作,此減壓閥需要在關(guān)閉行程96%時閥門快速關(guān)閉,然而運(yùn)行人員關(guān)閉不及時,節(jié)生對門芯與門座密封面的沖刷,造成后續(xù)的閥門關(guān)閉后,門芯與門座已關(guān)閉不嚴(yán),產(chǎn)生泄露。 圖3 歷年泄露曲線 ② 運(yùn)行中低旁減壓閥油動機(jī)產(chǎn)生反饋零點(diǎn)漂移,使油動機(jī)的關(guān)閉力矩下降,使閥門產(chǎn)生泄露。 ③ 低旁關(guān)閉行程設(shè)定在96%時進(jìn)行關(guān)閉,低旁減壓閥的就地實(shí)際行程為120mm,相對于反饋信號來說顯然是太小,120÷100×4%=4.8,也就是就地行程只有4.8mm。閥芯與閥座的距離是4.8mm,閥門存在大量的節(jié)流。在此范圍內(nèi),機(jī)組啟機(jī)時管道內(nèi)沉積的積垢,被汽流吹起,使汽流攜裹著大量的微粒像銼刀一樣對密封面進(jìn)行磨損,這是閥芯與閥座沖刷嚴(yán)重的時候,圖4為解體后沖刷的痕跡。 圖4解體后的閥芯沖刷痕跡 2.2 檢修方面的原因 ① 安裝過程中,閥芯與閥座的中心線對中不正,產(chǎn)生閥芯中心線與閥座中心線沒有對中,產(chǎn)生偏斜,使閥芯密封端面與閥座密封端面產(chǎn)生張口。 ② 閥蓋、油動機(jī)支架,油動機(jī)活塞桿中心線,不是在同一條中心線上,中心線產(chǎn)生彎曲,使閥芯與閥座產(chǎn)生張口。 ③ 安裝中閥蓋就位后,門蓋中心線與門芯中心線不在同一中心位置。 2.3 制造方面 ① 門體的閥座接觸面與閥座底部接觸面接觸不良,也就是面與面的角度超標(biāo)。 ② 閥芯的閥桿中心線與閥芯密封面的中心線有偏差。 ③ 閥芯與閥座多次補(bǔ)焊檢修,閥座補(bǔ)焊部位產(chǎn)生變形,使得閥座在車床上找正車削時,產(chǎn)生找正誤差。閥座在車床三爪上如果以閥座外圓找正,但外圓不是與門體的門座實(shí)際接觸,這就有加工時的誤差存在。 ④ 閥芯、閥座多次補(bǔ)焊后,是否產(chǎn)生金屬熱變形,或是金屬內(nèi)部的焊接熱應(yīng)力在運(yùn)行當(dāng)中逐步釋放出來,使密封面產(chǎn)生接觸間隙,從其他機(jī)組的減壓閥情況可以看出。 2.4 減壓閥的調(diào)試 在調(diào)試過程中,閥門過關(guān)量不足,使反饋信號的2%過關(guān),且熱工信號又采集不準(zhǔn)確,出現(xiàn)了CRT畫面產(chǎn)生過關(guān),實(shí)際沒有達(dá)到真實(shí)過關(guān)的“假象”。 3 措施的實(shí)施 3.1 重新設(shè)定#2機(jī)低旁減壓閥小開度值 通常情況下,在啟停機(jī)時,低旁減壓閥開度在0~6%之間,對閥門密封面沖刷為嚴(yán)重。為避免汽流對密封面的沖刷,需要重新設(shè)定開啟值。以#3機(jī)組啟機(jī)為例,低旁減壓閥開度在行程量關(guān)到90%時快速關(guān)閉,減少了閥門密封面沖刷,目前閥后溫度保持在52~81℃之間。 在低旁減壓閥安裝調(diào)試階段,閥芯關(guān)閉到位后,由熱工人員人為的將閥位指示調(diào)整到欠關(guān)1%,保證油動機(jī)時刻給閥芯一個向下的力存在,做到閥門的關(guān)閉嚴(yán)密性。 3.2 改變閥芯、閥座的材質(zhì)及密封結(jié)構(gòu) ① 曾在2010年A修時,將閥座硬度從HRC44降到HRC38,雖提高了密封效果,但降低抗拉沖刷能力,現(xiàn)在將硬度恢復(fù)到原設(shè)計(jì)時的硬度。 ② 閥芯、閥座密封結(jié)構(gòu)的改變 原閥門設(shè)計(jì)時密封面為面密封,密封線較寬,角度為66°,使用過程中密封效果不好,2010年時改成線密封,閥芯角度為66°,閥座角度為62°,接觸面在閥座的上口,改造后密封效果有一定的改善,但使用一段時間后仍存在內(nèi)漏現(xiàn)象,閥后溫度仍舊很高。 通過以上的現(xiàn)場實(shí)踐得出:線密封效果相對于面密封效果好,但不耐沖蝕;因線密封的密封線較窄,一旦運(yùn)行中發(fā)生輕微泄露,容易發(fā)生沖蝕穿透,產(chǎn)生貫穿性的間隙,且越?jīng)_越大,逐漸惡化。為了提高閥門的抗沖蝕能力,結(jié)合上述分析,現(xiàn)對原閥門的密封副結(jié)構(gòu)進(jìn)行更合理的改造,形式如圖5所示: 圖5 改進(jìn)后的密封結(jié)構(gòu) 將閥芯密封面改為球面密封,閥座為角度,這樣閥芯與閥座為線接觸,并將閥芯與閥座形成的密封線設(shè)計(jì)在閥座密封面的中間部位,由于介質(zhì)沖蝕多從兩端尖點(diǎn)開始,密封線在閥座中間部位,對抗沖刷方面有一定的改善,更為重要的是閥芯采用球面代替錐面作密封面,能在一定程度上補(bǔ)償由于裝配、閥門內(nèi)部變形而引起的偏差。 從閥座密封面與閥芯密封面堆焊的材質(zhì)上看,閥芯與閥座的密封面應(yīng)存在一定的硬度差,這樣在密封時會有一定的補(bǔ)償,閥芯密封面堆焊司力太6,硬度達(dá)到HRC44以上,閥座可堆焊相對硬度低一點(diǎn)的材質(zhì),硬度在HRC38左右,這樣既保證閥芯與閥座的硬度差,同時提高了閥座的抗沖刷能力。 旁路系統(tǒng)的蒸汽減溫減壓閥,閥前蒸汽參數(shù)為超高壓或亞臨界甚至達(dá)到超臨界參數(shù),因此閥前管道一般設(shè)計(jì)為低合金鋼(10CrMo910等),而閥后參數(shù)經(jīng)過閥門后均有很大的降低,管材一般為普通碳鋼材料,一般只在閥門出口約5—8米為低合金材料。 閥門密封面的泄漏將使機(jī)組正常運(yùn)行時過熱蒸汽泄漏到閥后,閥后管道的長時間超溫運(yùn)行會使管道材質(zhì)發(fā)生蠕變,危及機(jī)組的安全運(yùn)行。同時,新蒸汽及再熱蒸汽等高品質(zhì)蒸汽的泄漏直接影響機(jī)組的熱經(jīng)濟(jì)性。而且低壓旁路減溫減壓閥的泄漏還會使排汽缸溫度升高。降低凝結(jié)器的真空度,嚴(yán)重時會直接影響汽輪機(jī)組的正常運(yùn)行。 要想使閥門的泄漏降到低,根本的應(yīng)是盡量提高爐側(cè)檢修工藝標(biāo)準(zhǔn)減少爐側(cè)金屬雜質(zhì)顆粒的產(chǎn)生與留存,當(dāng)然達(dá)到無金屬顆粒雜質(zhì)存在比較困難。 經(jīng)過實(shí)踐證明,對減溫減壓閥進(jìn)行修復(fù)后,在閥內(nèi)加裝一濾網(wǎng)把從鍋爐沖過來的雜質(zhì)顆粒“拒之門外”,是一個的選擇。目前,已有多臺200MW機(jī)組的旁路蒸汽減溫減壓閥已進(jìn)行如此的完善,早的一臺已運(yùn)行兩年以上,再未有雜物損傷密封面而導(dǎo)致閥門泄漏的缺陷發(fā)生。 4 結(jié)論 此次低旁減壓閥溫度的降低主要采用工藝有閥芯、閥座密封結(jié)構(gòu)的改變、閥芯、閥座密封材質(zhì)硬度的提高及操作規(guī)程上90%的全關(guān)。這幾個條件的改變是閥后溫度降低的關(guān)鍵因素。從#2機(jī)A低旁減壓閥改型后的啟機(jī)過程來看(圖6所示),閥后溫度都控制在80℃以內(nèi),效果相當(dāng)明顯。同時,取得的經(jīng)濟(jì)效益也是可觀的:剔除運(yùn)行中的熱量損失外,每減少一次低旁減壓閥的檢修,節(jié)約費(fèi)用約6~7萬元。低旁減壓閥的泄露原因及處理等內(nèi)容。與本產(chǎn)品相關(guān)論文:斯派莎克蒸汽減壓閥在化纖管路應(yīng)用 |