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汽輪機(jī)蒸汽減壓閥節(jié)能改造

  • 發(fā)布日期:2019-07-11      瀏覽次數(shù):1012
    • 之前介紹SY42AX煤礦水管路減壓閥應(yīng)用案例,現(xiàn)在介紹汽輪機(jī)蒸汽減壓閥節(jié)能改造蒸汽在工業(yè)生產(chǎn)中有著重要的作用。以鋼鐵企業(yè)為例,蒸汽是企業(yè)生產(chǎn)所使用的主要能源介質(zhì)之一,同時也是生產(chǎn)的副產(chǎn)品,其主要作用是供熱及提供動力。蒸汽系統(tǒng)一般由發(fā)生裝置(如鍋爐等)、蒸汽輸送系統(tǒng)(包括管網(wǎng)及閥門)、蒸汽使用系統(tǒng)(包括換熱器及汽輪機(jī)等)組成。閥門作為蒸汽系統(tǒng)中調(diào)控裝置,在整個蒸汽系統(tǒng)中有非常重要的作用。原余熱利用系統(tǒng)采用燃油在過熱爐中將飽和蒸汽過熱后,再由多級汽輪機(jī)發(fā)電,或者采用減壓閥減壓.2001年6月成功地將單級飽和蒸汽工業(yè)汽輪機(jī)用于余熱發(fā)電,從而大大改善了運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性.從汽輪機(jī)的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、調(diào)速和保護(hù)方面敘述了大峪口化工利用HRS飽和蒸汽驅(qū)動汽輪機(jī)拖動鍋爐給水泵的改造情況,并對改造過程中的注意事項(xiàng)作了說明。

      改造后充分利用了蒸汽減壓損失的技術(shù)功,實(shí)現(xiàn)了蒸汽能源的梯級利用,節(jié)電效益明顯。 成無蒸汽運(yùn)行時,在這種情況下,汽輪機(jī)內(nèi)部還停留少量蒸汽,又因真空系統(tǒng)嚴(yán)密性原因,會漏入一定量的空氣。在汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子高轉(zhuǎn)速下,葉輪、葉片產(chǎn)生鼓風(fēng)摩擦生成熱量,這些熱量無法被蒸汽帶走,隨著時間的延長,造成葉片過度受熱,甚至?xí)固籽b部件松脫,設(shè)備損壞。由于排汽缸溫度急劇升高,葉片易脆斷,脫落。甚至因過熱膨脹導(dǎo)致機(jī)中心位移和排汽缸變形,使機(jī)組產(chǎn)生劇烈振動。因此汽輪機(jī)無蒸汽運(yùn)行時間不得超過三分鐘,否則應(yīng)解列發(fā)電機(jī)。如果由于系統(tǒng)需要,發(fā)電機(jī)帶無功時的無蒸汽運(yùn)行與上述無蒸汽運(yùn)行意義不同,后者還是進(jìn)入少量蒸汽以帶走鼓風(fēng)摩擦產(chǎn)生的熱量保證設(shè)備安全運(yùn)行。蒸汽系統(tǒng)節(jié)能潛力巨大,節(jié)能的途徑也很多,本文主要從先導(dǎo)式減壓閥應(yīng)用的角度談起。

      上海申弘閥門有限公司主營閥門有:蒸汽減壓閥,減壓閥(氣體減壓閥,可調(diào)式減壓閥 在蒸汽系統(tǒng)中,先導(dǎo)式減壓閥是采用控制閥體內(nèi)的啟閉件的開度來調(diào)節(jié)介質(zhì)的流量,將介質(zhì)的壓力降低,同時借助閥后壓力的作用調(diào)節(jié)啟閉件的開度,使閥后壓力保持在一定范圍內(nèi),在進(jìn)口壓力不斷變化的情況下,保持出口壓力在設(shè)定的范圍內(nèi),保護(hù)其后的生活生產(chǎn)器具的一種裝置。 本文通過某鋼鐵企業(yè)厚板廠蒸汽系統(tǒng)先導(dǎo)式減壓閥并聯(lián)閥站的具體應(yīng)用案例,從節(jié)能和設(shè)備安全的角度出發(fā),進(jìn)行了系統(tǒng)設(shè)計(jì)。實(shí)際效果表明,達(dá)到了預(yù)期的目的。

      汽輪機(jī)蒸汽減壓閥節(jié)能改造

      當(dāng)壓力先導(dǎo)閥關(guān)閉時,蒸汽不會再進(jìn)入減壓閥主閥下面的隔膜腔,主閥也隨之關(guān)閉,此時的減壓閥相當(dāng)于一個關(guān)閉的截止閥,消除了因?yàn)殚y門泄漏而導(dǎo)致閥后壓力持續(xù)升高,安全閥放散的問題。反之當(dāng)蒸汽壓力下降低于設(shè)定值時,壓力先導(dǎo)閥打開,蒸汽進(jìn)入主閥隔膜腔,頂起主膜片打開主閥,進(jìn)行減壓。 汽輪機(jī)之間的瞬時功率差。汽輪機(jī)甩負(fù)荷時,迅速將來自蒸汽發(fā)生器的多余蒸汽經(jīng)旁路排放系統(tǒng)減溫減壓后直接排入凝汽器,使反應(yīng)堆能按規(guī)定的速率減負(fù)荷,并避免主蒸汽系統(tǒng)安全閥動作。在起動和停堆期間亦可用本系統(tǒng)控制反應(yīng)堆冷卻劑平均溫度。設(shè)計(jì)的蒸汽旁路流量隨設(shè)計(jì)的核電廠甩負(fù)荷能力而有所不同,通常為40%、70%和85%額定蒸汽流量。旁路閥快開時間應(yīng)不超過3s。為避免反應(yīng)堆在零功率運(yùn)行時旁路閥誤動作開啟所造成的反應(yīng)堆過冷卻,應(yīng)設(shè)置多個旁路閥,每個旁路閥的排放量不超過反應(yīng)堆零功率運(yùn)行時所允許的大冷卻蒸汽流量。大功率汽輪機(jī)旁路閥數(shù)目可以為8個、10個、12個或16個。旁路閥排汽口應(yīng)設(shè)置擋板或其他設(shè)施,以避免蒸汽直接沖擊凝汽器傳熱管。

      2 汽輪機(jī)蒸汽減壓閥節(jié)能改造先導(dǎo)式減壓閥并聯(lián)閥站在某鋼鐵企業(yè)厚板廠的應(yīng)用案例

      先導(dǎo)式減壓閥并聯(lián)閥站示意圖見圖2。圖2 先導(dǎo)式減壓閥并聯(lián)閥站示意圖 以某鋼鐵企業(yè)厚板廠蒸汽系統(tǒng)為例:蒸汽用戶主要有浴室、磨輥間、檢化驗(yàn)室等,蒸汽由公輔總管DN150供給,減壓前蒸汽壓力為1.0-1.6MPa,減壓后蒸汽壓力為0.37-0.45MPa,蒸汽用量變化為1t/h-39t/h。原有活塞式減壓閥在蒸汽用量較小得時間段內(nèi)(非洗浴期間),開度過小,氣蝕嚴(yán)重,損壞頻繁。


      為解決這一問題,經(jīng)設(shè)計(jì)選型采先導(dǎo)式減壓閥并聯(lián)閥站代替原有的活塞式減壓閥。改造后蒸汽系統(tǒng)壓力,流量穩(wěn)定,消除了蒸汽的放散,保證蒸汽的正常供給及使用。 根據(jù)蒸汽使用過程中負(fù)荷變化大的情況,分兩路進(jìn)行減壓。先導(dǎo)式減壓閥并聯(lián)閥站由主減壓閥、輔減壓閥、安全閥、疏水閥、過濾器、截止閥、壓力表及管道組成。 當(dāng)減壓閥后壓力低于主減壓閥設(shè)定值時0.37MPa時,主、輔減壓閥同時工作;當(dāng)減壓閥后壓力低于輔減壓閥設(shè)定值0.45MPa而高于主減壓閥設(shè)定值時0.37MPa,僅輔減壓閥進(jìn)行工作;當(dāng)減壓閥后壓力高于輔減壓閥設(shè)定值0.45MPa,主、輔減壓閥都不工作,維持閥后壓力在輔減壓閥設(shè)定值。 實(shí)際生產(chǎn)中,當(dāng)非洗浴期間,蒸汽用量小,通過輔減壓閥進(jìn)行減壓供汽。當(dāng)洗浴期間,蒸汽用量增大,輔減壓閥供汽量不足,壓力降至主減壓閥設(shè)定值以下時,主、輔減壓閥同時工作進(jìn)行供汽。 由于先導(dǎo)式減壓閥調(diào)節(jié)精度高,可達(dá)到0.01MPa,使得主、輔減壓閥并聯(lián)工作成為可能。同時在不同蒸汽用量時采用不同減壓閥進(jìn)行減壓的工作方式,穩(wěn)定了減壓后蒸汽的流量與壓力,避免了原有狀態(tài)下,活塞式減壓閥開度過小而造成的汽蝕及損壞。


      3汽輪機(jī)蒸汽減壓閥節(jié)能改造 使用效果
      對于此節(jié)能改造項(xiàng)目,原有活塞式減壓閥使用過程中,因不能適應(yīng)用氣負(fù)荷的變化,一年內(nèi)3次更新減壓閥,2次在線修理均無效果,安全閥頻繁動作,造成能源浪費(fèi),環(huán)境噪音大大超標(biāo)。 實(shí)施改造后至今已1年有余,先導(dǎo)式減壓閥并聯(lián)閥站使用狀態(tài)良好,供氣壓力穩(wěn)定,無放散現(xiàn)象發(fā)生。年節(jié)約蒸汽折合標(biāo)煤950t,*。實(shí)踐表明,該節(jié)能措施有效。 

      4 汽輪機(jī)蒸汽減壓閥結(jié)語

      應(yīng)用實(shí)踐證明,先導(dǎo)式減壓閥并聯(lián)閥站在蒸汽負(fù)荷波動較大的場合有很好的適應(yīng)性。為蒸汽負(fù)荷波動較大場合下的蒸汽減壓設(shè)計(jì)提供了新的思路。設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定,安全可靠,頗有推廣使用價值。與本文相關(guān)的論文:自力式煤氣調(diào)壓閥組