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高溫?zé)煹赖y打不開改進

  • 發(fā)布日期:2018-12-22      瀏覽次數(shù):1292
    • 之前介紹SY42AX煤礦水管路減壓閥應(yīng)用案例,現(xiàn)在介紹高溫?zé)煹赖y打不開改進安裝在重油催化裝置高溫?zé)煹郎系膬膳_高溫蝶閥,冷態(tài)下開、關(guān)靈活。一再蝶閥可以全開(一再煙氣設(shè)計溫度為534℃),而二再蝶閥卻不能打開(二再煙氣設(shè)計溫度為7l7℃)。運行一個周期后,一再蝶閥也只能開到4O°左右。檢查發(fā)現(xiàn)二再高溫蝶閥有以下問題:
      1、蝶閥主軸進氣側(cè)外表面有1/3左右的表面被燒熔5~6mm;
      2、蝶閥主軸傳動端彎曲6mm,中部彎曲1.5mm左右;
      3、搖臂的銷軸端彎曲66mm;
      4、銷軸末端彎曲5~6mm;
      5、蝶閥主軸和軸套抱死;
      6、高溫蝶閥進口法蘭后四周5mm厚的不銹鋼護板,大部份燒壞。


      高溫?zé)煹赖y打不開改進高溫蝶閥熱態(tài)打不開的原因分析如下:
      1、主軸和軸套的配合間隙小,因主軸材料的線膨脹系數(shù)大于軸套,且軸套和軸套固定座均在保溫層內(nèi),不接觸高溫?zé)煔?,故工作溫度比主軸低得多。經(jīng)實測,主軸工作溫度(-再煙氣溫度)為685℃,而軸套工作溫度僅為201℃,經(jīng)計算,主軸和軸套的過盈量為0.03mm,因而產(chǎn)生抱軸。
      2、主軸軸頭健槽強度不夠,能傳遞的扭矩比計算出的要小得多,這是因為健槽的應(yīng)力集中、健和健槽有0.15mm左右間隙,使承力面幾乎是兩條線所致。
      3、齒輪箱的連接法蘭頸部強度不夠。
      4、用鏈輪手動操作不合理,因操作時鏈輪易打滑,且蝶閥安裝在10多米高的平臺上,事故下不能很快開關(guān)。
      5、由于工藝操作兩次超溫到1000℃,超過主軸、銷軸和搖臂材料的使用溫度并產(chǎn)生變形,這是主軸和軸套抱死的主要原因。

      上海申弘閥門有限公司主營閥門有:蒸汽減壓閥,減壓閥(氣體減壓閥,可調(diào)式減壓閥,高溫?zé)煹赖y打不開改進

      1、閥體材料
      閥門設(shè)計執(zhí)行標準為ASMEB16134 。按該標準中的壓力- 溫度表計算得到的閥門常溫下的壓力等級數(shù), 就是設(shè)計基準, 并以此來計算小壁厚。在設(shè)計過程中, 閥體材料也選ASME B16134 標準規(guī)定的材料, 并且材料的適用溫度高于閥門工況溫度。經(jīng)過查閱了大量國內(nèi)外類似工況的閥門設(shè)備材料使用情況, 結(jié)合對高溫材料的使用經(jīng)驗, 選擇了性價比較高的304H 作為閥體材料。此材料可減小蠕變對材料的影響。
      2、閥桿材料
      根據(jù)高溫強度估算, 奧氏體鋼在704 ℃的高溫工況下, 強度降低6415 %以上, 如果采用加大閥桿直徑提高其強度的方法, 則超出閥門結(jié)構(gòu)要求, 因此奧氏體鋼不適宜做閥桿材料。lnconel X - 750 在704 ℃的高溫工況時, 強度降低4113 % , 但強度值還很大(表1) 。根據(jù)屈服強度,并考慮持久強度計算得到的閥桿直徑, 符合閥門結(jié)構(gòu)要求, 因此閥桿材料選用lnconel X - 750 。
      3、閥體小壁厚計算是為了保證閥門的壓力邊界完整。小壁厚采用規(guī)則法計算, 計算標準按 ASME B16134 , 在選擇壓力- 溫度額定值時, 有2種磅級選擇法。一種是選擇標準磅級, 計算得到的小壁厚比較大, 比較安全。另一種是選擇特殊磅級, 計算得到的小壁厚比標準磅級小, 但無損檢測要求較嚴。根據(jù)高溫工況的設(shè)計經(jīng)驗, 選擇了這二種磅級的組合形式, 即在計算小壁厚的壓力-溫度額定值時, 選用標準磅級, 而閥體的無損檢測要求按特殊磅級。
      高溫蝶閥熱態(tài)打不開改進措施:
      1、降低二再蝶閥主軸溫度一再煙氣溫度實測為550℃,而二再蝶閥主軸溫度實測為685℃,巳接近允許使用的溫度(700~)。為避免超溫,將二再蝶閥主軸作成空心軸,軸內(nèi)通水冷卻。
      2、加大主軸和軸套的間隙更換軸套,使其與軸的間隙增大到1.5mm。
      3、一再、二再高溫蝶閥主軸端健槽改為軸向用軸向健傳遞扭矩。
      4、改進齒輪箱連接法蘭頸部結(jié)構(gòu)連接法蘭內(nèi)孔直徑由90mm縮小為70mm;筋板厚度由8mm增加到12mm;法蘭螺柱直徑由MlOmm加大到M12mm齒輪箱材料由QT45—1改為QT15—35;鏈輪操作改為電動頭驅(qū)動。與本文相關(guān)的論文:自力式煤氣調(diào)壓閥組